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2026年3月5日 星期四

圍棋第八局:iPad SmartGo (黑) vs. Mac SmartGo One (白) 白子大勝

第八盤改成讓 SmartGo One 來下,持白子但是不讓子,然後再由 Gemini 來分析解讀:

意思是 iPad 的 SmartGo 持黑棋,下完輸出 SGF ,然後在 Mac 的 SmartGo One 讀取後下白子(不讓子、不貼目),下完後上傳全部過程的 SGF 再由 Gemini 來分析解讀。過程中使用 SmartGo One 的「燈泡」指示中的最優解(即 A )來下白子。

Gemini 的分析解讀:

第八局對弈分析:SmartGo One 降維打擊與全面清算

重點摘要

  • 對局設定:SmartGo (黑) vs. SmartGo One (白)。貼目極小( 0.5 目)。
  • 戰果:白棋中盤勝,最終盤面點數差距高達 +57.5 目。在 9x9 棋盤(總共 81 目)中,這意味著黑棋遭到「全盤屠龍」,幾乎所有資產被強制清算。
  • 勝負關鍵:白棋嚴格執行「最佳解(A)」,展現了頂級 AI 對於形狀缺陷的零容忍。透過早期的精準切斷,將黑棋分割成多塊無法獨立存活的「不良資產」,最終實現壟斷性勝利。

戰局深度剖析 (Step By Step)

1. 階段一:強勢切斷,破壞供應鏈(第 1-14 手)

  • 動態:黑棋開局試圖在右側與左下建立陣地 。白棋在第 6 手 (C6) 與黑棋接觸後,迎來關鍵轉折 。

  • 致命一擊:白 10 (E4) 與 白 12 (D4) 。這兩手棋是標準的「直球對決」,白棋不與黑棋妥協,直接切斷黑棋上方與左下的連結 。


  • 邏輯解讀:在 9x9 小市場中,一旦企業(棋塊)被分割,就需要耗費雙倍的資源去尋求生存(做眼)。白棋此舉直接讓黑棋的營運成本翻倍。

2. 階段二:左上角反併購與現金落袋(第 17-28 手)

  • 動態:黑 17 (D8) 試圖在左上角搶奪實地並威脅白棋 。

  • 防守反擊:白棋展現了極高的防守效率。白 22 (E6) 與 白 24 (E7) 穩固自身結構,接著白 26 (B7) 與 白 28 (B6) 形成致命的包圍網 。

  • 邏輯解讀:黑棋的入侵計算有誤,淪為「高風險零回報」的投資。白棋不僅守住左上角,還將黑棋數子反殺,此時白棋的「現金流(實地)」已極度充裕,黑棋則面臨破產邊緣。

3. 階段三:無情追擊與全面清算(第 29-68 手)

  • 動態:左上角戰敗後,黑棋大勢已去。白 30 (E9) 開始從邊緣壓迫 ,隨後白 32 (B4) 破壞左下角眼位 。

  • 終局:第 68 手 (G1) 白棋提子後,黑棋在中央、左側、下方的所有棋子全部陣亡(無法做出兩眼),黑棋系統判定認輸 。最終畫面顯示白棋贏得 57.5 目。

  • 邏輯解讀:當白棋取得絕對的資本優勢(左上角與堅固的厚勢)後,SmartGo One 的演算法轉向「利益最大化」。它不再滿足於小勝,而是精準算出黑棋所有未成活的弱點,執行全盤剿殺。

總結

這場 +57.5 目的屠殺,完美印證了 SmartGo One 的高級 AI 身份。iPad 版的 SmartGo(黑棋)犯了典型的過度擴張錯誤:在沒有確保根據地的情況下,四處落子。而 Mac 版的 SmartGo One(白棋)則展現了極致的戰術思維:

  1. 不碰虛勢:白棋每一步都緊貼實地或切斷敵人,不投機。
  2. 看重結構:白棋的棋形極其厚實,沒有留下任何可以被對手反撲的斷點。

2026年1月26日 星期一

拆解智能垃圾桶:移除震動感測器與重建機械限位點(馬蓋先式修法)

又是一篇請教 Gemini 不斷試錯測試,最後讓智能垃圾桶完美運作的文章,內容也是 Gemini 整理的(最初也只是死馬當活馬醫,沒想到 Gemini 竟連這種問題也能解決)。

一、 緣起:吃電怪獸與無限迴圈

  • 背景:家裡買了兩個智能垃圾桶(蝦皮 vs 淘寶)。這只大的(蝦皮買、4號電池款)特別難搞。

  • 症狀:蓋子無限開關(聲音蠻吵的,所以拿掉

    • 每次蓋子落下,「叩」的一聲震動,感測器就誤以為有人踢它,於是又自動打開。

    • 就這樣開開關關,電池用得超兇,簡直是半夜的「幽靈」。

  • 初期對策:原本擺廚房,受不了只好跟浴室那只交換,但問題終究要解決。

二、 第一回合:軟攻(緩衝墊大法)

  • 思路:既然是震動惹的禍,那就加強緩衝。

  • 過程

    • 發現廠商在上蓋預留了四個凹槽(偷工減料沒貼墊片)。


    • 嘗試貼了氣密條(太厚、回彈,失敗)。


    • 嘗試貼了紙膠帶、化妝棉(暫時有效,但久了又復發)。


  • 結論:外部緩衝治標不治本,必須進行「內部手術」。

三、 第二回合:硬攻(開膛剖肚與斷腳手術)

  • 拆解


    • 用一字起子撬開卡扣(雖然犧牲了一個卡扣,但這是 DIY 的勳章)。

  • 病灶確認


    • 找到了元兇——那個圓柱體的彈簧震動開關。

  • 處置:由「調低靈敏度」轉為「斬草除根」。直接剪斷震動開關的接腳,廢除踢碰功能,只保留揮手感應。

    • 心得:剪下去那一刻,世界終於安靜了

四、 意外插曲:蓋子「落枕」了(150度卡死)

  • 新問題:換上新電池復活後,發現蓋子打開後停不下來,直接翻到 150 度卡死,馬達拉不回來。

  • 原因分析:原來內部的塑膠限位擋塊(擋住齒輪用的)早就斷了,之前靠震動開關誤打誤撞維持平衡,現在沒了限制,馬達直接衝過頭。

五、 最終奧義:馬蓋先式的神改造(高潮!)

  • 挑戰:需要在底座重建一個「擋塊」(能夠頂住黃色箭頭所指),限制齒輪只能轉到 90 度。但該處殼太薄(藍色箭頭),無法鎖螺絲。


  • 靈光一閃:看著桌上剛剛拆下來的廢料...

  • 複合材料工法


    1. 基底:用剛剛拆殼時弄斷的那個塑膠卡扣,用快速膠黏上。


    2. 增高:塞入厚紙片填補空隙。


    3. 接觸面:把剛剛剪下來的兇手——震動開關,黏在最上面當緩衝擋塊(以毒攻毒!)。


    4. 加固:塞入一小塊隔音棉做最後確認。



  • 結果:完美頂住!蓋子準確停在 90 度,馬達輕鬆復位。

六、 完工心得

  • 這台垃圾桶現在集結了:

    • 純紅外線感應(省電、穩定)。

    • 獨一無二的內部構造(用自己的屍體修好自己)。

  • 雖然過程曲折,但看著它現在乖乖運作,這種 DIY 的成就感是買不到的!

  • 完美運作的樣子(聲音已拿掉,揮手是紅外線感應開蓋,5秒後自動合上